在线买世界杯平台,世界杯(中国)

中银电化自主检修,精益发力激活降本动能

2026年7月14日 10:30

今年5月,中银电化树脂部检修现场,员工一遍遍筛查、一次次就地取材,现场不见外协队伍的身影,尽显树脂部落实精益管理、积极开展自主检修、全力激活降本增效的真实风貌。

微信图片_2026-07-14_103139_312.png

1万元的“接口精益”,在石墨换热器更换安装作业中,树脂部提前谋划、精准梳理检修重点任务,细化施工流程、优化人员配置,将吊装落位、管道接口对接、附属设施安装逐一落实到人。全员坚守岗位、尽职尽责,分工协作,严格依照设备安装标准与安全作业规范,自主完成三台换热器的全部检修工序,累计节省安装费用约1万元。目前,所有检修设备均已投入生产运行,设备工况稳定、运行参数达标,完全契合连续生产需求。

0.7万元的“颗粒精益”,变压吸附塔吸附剂更换,是本次检修的重点难点,作业空间狭窄、受限空间作业风险高、清理难度大,过去这类项目均依赖外协队伍施工。为盘活内部资源、压降外协成本,树脂部打破工段壁垒,从氯乙烯、聚合工段抽调6名骨干组建专项小组,实施全流程自主施工;主动联动厂家技术人员,逐项梳理施工环节,细化作业要点,反复优化流程,最终敲定了一套安全高效的施工方案。

针对塔底残余吸附剂清理难题,团队就地取材、自主创新,巧妙运用包装岗位现有吸尘器,采用负压抽吸方式开展清理,既有效规避了受限空间作业风险,又降低了劳动强度、提升了检修效率,成功节约外协费用近0.7万元;对现场淘汰的DN350玻璃钢复合管道开展细致筛查,筛选出可用的法兰、弯头配件,经切割、打磨、修复加固后,将废旧管件改造为合格备用件,应用于后续设备维保工作。勿以善小而不为,精益积少成多,便是习惯的养成。

15万元的“习惯精益”,习惯的养成是持续改善的前提,像这样的细节改善随处可见,精益管理才能真正落地开花。“这个工具还能怎么用?”“这件废料还有没有价值?”“这道工序还能不能优化?”已成为员工的日常习惯。今年以来,中银电化严格落实集团公司压降劳务成本的要求,深挖内部潜力,全力推进自主检维修,秉持“能干的坚决自己干,没干过的想着法干,不能干的分拆干”原则,坚决杜绝“等靠要”,累计节约外协费用15万元。中银电化正在让“细节精益”从每一次检修生根发芽,为集团高质量发展贡献更多力量。


来源丨山东融汇集团

下一页:融合赋能促发展,中银电化高质量党建引领企业转型升级


网站信息安全投诉电话:0537-7163111 投诉邮箱:yinjg@tmiplastics.com
客户服务质量反馈邮箱:15898631719@139.com

版权©2020在线买世界杯平台,世界杯(中国)